数控机床维修技术的摘要是什么?写论文?
给你看一点:
数控设备的预防性维护
顾名思义,所谓的预防性维护就是注意可能造成的 在发生故障之前,排除了设备故障和故障后难以解决的因素。一般应包括:设置 在设备的正确使用和运行过程中进行巡回检查。
①从维护的角度来看,数控设备的选择
在设备选择研究中,除设备的可用性参数外,其可用性 维修参数应包括:设备的先进性、可靠性和可维修技术指标。先进性是指设备 必须具备时代发展水平的技术含量;可靠性是指设备的平均无故障时间和平均故障 特别是控制系统是否通过国家权威机构的质量检验和考核;可维护性是指它是否方便 在维修方面,备件市场是否有更好的购买空间,各种维修技术资料是否齐全,是否有 良好的售后服务、维修技术能力和设备性能价格比是否合理等。这里特别 注意图纸数据的完整性,备份系统磁盘,PLC程序软件,系统传输软件,传输手段, 操作密码等,缺一不可。这里特别 注意图纸数据的完整性,备份系统磁盘,PLC程序软件,系统传输软件,传输手段, 操作密码等。,是必不可少的。用户的技术培训不能通过,这些必须在订单合同中 注明并认真实施,否则会给以后的工作带来后患。另外,如果不是特殊情况, 尽量选择同一家的同一系列数控系统,以便备件、图纸和数据。编程、操作 同时也有利于设备的管理和维护。
②坚持正确使用设备
正确使用数控设备是为了减少设备故障,延长使用寿命 关键是它在预防性维护中起着非常重要的作用。据统计,三分之一的故障是人工造成的 一般维护(如注油、清洗、检查等。)由操作人员进行,解决方案 强调设备管理、使用和维护意识,加强业务和技术培训,提高操作人员素质, 尽快掌握机床性能,严格执行设备操作规程和维护规程,确保设备运行 在合理的工作状态下。
③坚持设备运行中的巡回检查
根据数控设备的先进性、复杂性和高智能性, 其维护工作比普通设备复杂,要求高得多。维修人员应定期巡逻 返回检查,如数控系统排气扇运行、机柜、电机是否发热、是否有异常声音或 气味,压力表指示是否正常,各管道及接头是否有泄漏,润滑状况是否良好等,积极, 做好故障和事故预防工作。如发现异常,应及时解决。只有这样,才能在萌牙消除故障。 在状态下,可以减少一切可避免的损失。
数控设备维修实例
1.数控系统的故障诊断
①系统自诊断
一般CNC系统都有比较完整的自诊断系统,无论是发那科 该系统还是西门子系统,在电源初始化或运行过程中可以对自己或接口进行有限的自我诊断。 维修人员应熟悉系统自诊断的各种报警信息。根据说明书进行分析,确定故障范围。 对于进口的数控系统,定位故障元件只能定位为板级。
②数控系统软故障
数控系统软故障是指控制系统软件和PLC程序。 有的系统把它们写在EPROM里,插在主机板上,有的停留在硬盘上。一旦这些软件出现 问题是,系统会造成全部或局部混乱。当确定软件故障时,应使用备用软件 更换备用EPROM,初始化后严格按照操作步骤进行试运行。只要这种故障有备份文件, 恢复一般不难。难度在于备份软件不完整或专用传输设备不具备或厂家操作 密码保密等因素在手段中设置,导致无法恢复。
③PLC程序定位机床与CNC系统之间的接口故障
现在一般的CNC控制系统都有PLC控制器,大部分都是内置的 PLC控制。维修人员应根据梯形图分析机床控制电器,直观地看到CRT CNC系统I/O的状态。通过PLC程序的逻辑分析,可以轻松检查问题的存在部位。例如 FANUC一OT系统中的自诊断页面,FANUC17M系统中的T指令等。
2.故障排除步骤
①询问操作人员故障的原因
当故障发生时,维修人员一般不急于开始,要仔细询问 询问机床在发生故障时处于什么工作状态,表现形式,后果,是否误操作。所以 障碍物能否再现等。
②检查表面和基本电源
主要观察设备是否有异常情况,如机械卡住、电机烧坏、 保险熔断等。首先检查AC\DC电源是否正常,尽量缩小故障范围。
③分析图纸,确定故障部位
根据图纸PLC梯图进行分析,确定故障部位是机械的, 电气、液压或气动故障。
④扩大思路,根据经验分析
根据经验分析,我们必须扩大我们的想法,而不限于维护说明书 在上一类中,维修材料只提供一个思路,有时会有很大的局限性。就像我们工厂的FANUC一OT 数控车床,开机后CRT无画面,电源模块报警指示灯亮,根据维修说明书发送 24EDC电源用于CRT和I/O接口,正端和直流地之间只有1-2Ω电阻,类似设置 备应用155Ω电阻,根据数据,这种故障一般在主板上,只能送厂家维修,我们 扩大思路,首先拔下Ml8电缆插头,故障仍在,然后拔下C-Sl4插头,排除短路 之后,机床恢复正常。
3.故障排除例举
①我厂XH716数控加工中心系统为FANUC一OM系统 408次故障报警,经调查为伺服系统报警,反馈信息不良,经测量电缆信号线 正常,但插入后,脉冲编码器+5V电源没有,伺服系统上的+5V电源正常,插入 没有,怀疑电缆插头与伺服上的电缆插座接触不良,排除后,机床恢复正确 常。这台机床在加工过程中经常出现过载报警,报警号为434,表现为轴电机电流 过大,电机发热,停车40分钟左右报警消失,随后在工作一段时间后,同类报警再次出现。经 检查分析认为电气伺服系统无故障,估计是负载过重带不动造成的。为了区分电气 故障不再发生。确认是机械丝杠或运动部位过紧造成的。调整轴丝杠防松螺母 之后效果不明显,后来调整了轴导轨斜铁,机床负荷明显减轻,故障排除。
②FAUNC17M数控4轴铣床启动后05、报警,进一步检查 检查B轴位置超差,分析位置环反馈部分有问题,检查7M内部位置控制板,发现一个 一体化滤波器开路,导致反馈信息中断,更换滤波器后机床恢复正常。
③我厂改造了数控车床C6140A,该系统在台湾生产 HUST,启动后,调找不到零点。分析后,回零的原理是在回零过程中减少中压零位开关 速度,反向移动,找到脉冲编码器格栅零脉冲后停止,前执行动作正常,但减少 速度返回时找不到零点。据估计,脉冲编码器没有零脉冲或信号线断裂,然后更改脉冲编码 机床恢复正常工作。
④SAJO HMC 630-P型卧式加工中心,数控系统为西门子 840C,B40C一次开机后 经检查,轴不能移动,B 轴电磁阀已经移动,但PLC显示B 轴没有放松。判断压力开关有问题。拆卸后,检查发现开关触点损坏,更换压力。 排除力开关后的故障。